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电力检修|变压器油色谱数据异常的分析与处理
2017-03-09  浏览:56
安防之家讯:介绍了沧州发电厂#0高压变压器油色谱数据严重超标的情况,与所进行的系列检查试验、综合分析判断及处理过程。关键词:变压器;色谱分析;诊断;处理AnalysisandTreatmentonAbnormalChromatographicDataofTransformerOilAbstract:ThispaperintroducestheconditionofseriousexcessofchromatographicdatafromNo.zeroHVtransformerandtheprocessofinvestigations,tests,comprehensiveanalysisandtreatment.Keywords:transformer;chromatographyanalysis;0diagnosis;treatment沧州发电厂#0高压变压器型号为SFZ8-8000/35,YN,d11,37000V±42×2.5%/6300V,阻抗电压7.2%,2000-08投入运行。2002-04,在进行年度色谱送检时,发现该变压器H2及烃类含量超标。此后,连续2次进行色谱跟踪试验,均发现总烃、H2、C2H2超标,并有逐步上升趋势,且产气速率较快,试验单位认为变压器存在低能量放电故障,但本厂常规试验未发现问题。为此,根据DL/T722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,对色谱试验的特征气体结果及常规试验结果进行了细致分析,找出了变压器缺陷的原因。1 色谱分析结果色谱分析过程如下。a.2002-04-17,沧州发电厂#0变压器取油样送检,其中H2、C2H2超标,总烃含量偏高。根据分析报告,H2含量为180.92μL/L,大于注意值(150μL/L);乙炔含量为38.24μL/L,大于注意值(5μL/L);总烃为104.37μL/L,未超出运行变压器注意值(150μL/L),但超出2001年河北省电力试验研究所编制的《河北电力绝缘监督手册》中对于新变压器100μL/L的要求。b.为避免变压器事故的发生,同时为避免检修的盲目性,结合考虑试验单位的意见,2002-06-20再次取油样送检。本次检测H2比首次有所增长,烃类各组分含量及总烃也有增长,但总烃为117.74μL/L,比首次的104.37μL/L有所增长,仍未超出运行注意值(150μL/L)。c.2002-07-09第3次取样送检,结果H2比第2次有所增长,H2、烃类各组分含量及总烃也有增长,且C2H6含量已超出标准55μL/L,总烃为167.55μL/L,大于运行注意值(150μL/L)。色谱分析结果见表1。2 色谱分析结果的处理及缺陷的定性2.1 根据三比值法判断根据首次分析结果,按照IEC三比值法计算: 编码组合为101。同样计算,得到第2次分析结果仍为101,第3次结果为102。据此变压器内部可能存在电弧放电。2.2 按溶解气体分析解释表判断完全符合高能量局部放电的特征。2.3 根据气体产气速率判断气体产气相对速率按式(1)计算:式中,γr为相对产气速率,%/月;Ct1为第1次取样测得油中某气体浓度,μL/L;Ct2为第2次取样测得油中某气体浓度,μL/L;Δt为2次取样时间间隔中的实际运行时间,月。a.根据前2次取样结果及Δt=2个月计算,CH4、C2H4、C2H6、C2H2的相对产气速率分别为17.74%、7.47%、5.31%、1.29%,总烃相对产气速率为6.41%<10%。油中产气速率较快的主要气体为CH4和C2H4,其次为C2H6,最后是C2H2。可考虑变压器内部存在电弧放电。b.根据第2、3次取样结果及Δt=20/30=0.67(月)计算,CH4、C2H6、C2H2及总烃的相对产气速率分别为:48.67%、68.61%、90.16%、63.46%,都在大幅度增长;但C2H4相对比较稳定,考虑到H2增长也较大,应为放电故障且故障发展比较快。根据以上分析认为:变压器内部确实存在高能量的电弧放电情况,而且越来越严重,必须尽快找出缺陷,进行相应的处理。3 变压器常规试验及分析为了查找变压器的故障原因,根据色谱报告的意见,分别于2002-06、2002-07进行了常规项目的检查试验。3.1 绝缘电阻试验用UNILAPISO5kV绝缘电阻测试仪试验,变压器高压侧绝缘吸收比为1.2,极化指数为1.36;低压侧绝缘吸收比为1.52。3.2 直流电阻测量用JD-3395变压器直流电阻测试仪测量变压器的直流电阻,发现其高、低压侧直流电阻相差均较小。直流电阻试验数据正常,初步认为变压器存在高能放电并非由绕组部分故障引起。3.3 介质损耗试验用QS1电桥进行的介质损耗试验,高压侧介损值为0.3,低压侧为0.2,且R3及分流器位置与原来一致,说明高、低压侧绕组电容量没有异常。3.4 泄漏电流试验用JGS-60试验,高压侧加压20kV,泄漏电流为7μA;低压侧加压10kV,泄漏电流为3μA;且在加压1min内,无声音及电流、电压异常。综合以上分析,认为#0高压变压器的主绝缘、匝间绝缘、高压绕组、低压绕组、分接开关均无问题。变压器色谱超标的原因可能在铁芯及与其相关的轭铁、压钉及绝缘垫块部分,也可能是铁芯的某个金属部件存在悬浮电位放电。因该变压器与厂家签有保修协议,研究决定返厂处理。4 返厂处理情况2002-08,该变压器返厂处理。经厂家试验检测,参考本厂意见,认为故障可能在铁芯或者铁轭等部位,需要进行吊芯检查处理。吊芯后,摇测压板绝缘时(与上夹件的连片已打开),发现其绝缘电阻为零。经仔细检查,发现了故障点,如图1所示。所有压钉与压环的装配均存在不同程度的紧力松驰。由于压钉松驰,造成压环绝缘垫脱落,钢垫在压钉和压环之间形成焊接现象。本次吊芯后,发现该变压器共6根压钉出现了上述现象,有的仅与压钉焊接一点,有的又与钢压板焊接,造成钢压板两点接地或者多点接地;同时发现,大部分压环绝缘垫,即使没有脱落,也已经碳化,失去绝缘性能,从而造成了压板两点或者多点接地。说明前面分析和判断是正确的。这种现象比较少见,可以这样理解:由于变压器装配时压钉松驰,在变压器运输过程中,可能有的压环绝缘垫即将脱落,投入运行后,由于电磁力的作用,使压环绝缘垫进一步滑落,而钢垫片在其脱落的瞬间立起,形成一个悬浮电位,使钢压环与压钉之间形成放电焊接短路。在这个过程的瞬间,放电温度相当高,使部分特征气体产生。这样,压环和压钉之间的绝缘破坏,在主磁路上构成短路圈,产生很大的循环电流,也造成了线圈局部高温,使油裂解产生可燃性气体,绝缘材料加速劣化,并产生了H2、CO及CO2。因此,这个过程是逐渐形成的,尽管色谱试验中气体的含量在逐渐增多,但气体均已溶于油中,未能使瓦斯保护动作。厂家对此进行了相应处理,在进行各项试验后于2002-09运回,现场验收合格后投入运行。变压器投运后,油色谱试验数据一直合格,再未出现前述情况,变压器运行状况良好。5 结论通过本次变压器色谱超标的分析,可以看出,变压器返厂处理是非常必要和及时的,充分说明了色谱跟踪的必要性。通过本次缺陷的分析及处理,积累了综合分析判断的经验;同时应注意,在变压器订货过程中,应加强现场监造力度,进行半成品试验及出厂试验时,使用单位最好能够在场监督,以避免类似故障的发生。参考文献[1]山西省电力工业局.电气设备检修技术[M].北京:水利电力出版社,1992.[2]DL/T596-1996,电力设备预防性试验规程[S].[3]DL/T722-2000,变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].[4]贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M].北京:水利电力 出版社,1985.安防之家专注于各种家居的安防,监控,防盗,安防监控,安防器材,安防设备的新闻资讯和O2O电商导购服务,敬请登陆安防之家:http://anfang.jc68.com/
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