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电力检修|违章操作导致大轴弯曲事故分析
2017-03-19  浏览:17
安防之家讯:使汽轮机高中压转子产生弯曲,被迫停运 20 余天,进行直轴处理。

事件经过:

2003 年7 月 20 日 16:00,某厂一台 300MW 机组。荷潭Ⅱ线 24#杆塔移位工作结束,按中调命令,值长申某通知各专业 2#机组准备开机。时#2 机高中压内缸外上壁温度 363.5℃,外 下 壁温 度 346.3℃ ,内壁上下温 度测点 已损坏(设备存在缺陷,埋下隐患);中压 第一级 出口上壁温356.21℃,下壁温测点已损坏;高中压胀差-1.78mm。机长朱某于 16:20 通知主值宋某向#2 机辅汽联箱送汽。16:45 锅炉点火。17:40 宋某开高、中、低压轴封进汽门暖管。18:02 宋某开大轴封进汽门向低压轴封送汽,操作中因接机长对讲机通知 送完轴封后配合检修人员处理右侧循环水出水门并检查真空泵组 ,宋某即去汽机零米层调整循环水出水门,忘记了向高中压轴封送汽(希望我们的巡检能引以为戒,在操作的过程中不可顾此失彼,操作完后应及时汇报)。18:02 左右,机长朱某启动真空泵抽真空。18:32 左右,宋某在用餐时才想起高中压轴封未送汽,马上报告机长朱某,朱告吃完晚饭马上去送(机组长未分清事情的主次,出现次情况应立即让巡检到就地操作开启高中压轴封,对操作产生的危害性不够了解)。此时发电一部副主任黄某发现机组负胀差增大(热态启动应先投轴封后抽真空:1.热态启动启动要防止冷空气进入缸体引起上下缸温温差变大2.造成转子局部冷却,引起热弯曲. ,因机组已抽真空了,高中压轴封还未送,冷空气从轴封处漏入汽缸),即询问朱某轴封送汽情况,朱回告高中压轴封还未送汽,黄下令宋某到现场将高中压轴封送汽。20:51 宋某按机组热启动状态进行冲转条件确认:高中压内缸外上壁温度 338.21℃,过热汽压力 5.17MPa,炉侧过热汽温度 455℃,高中压胀差-2.25mm,高中压缸膨胀 15.6/15.7mm,转子晃度 0.028mm,凝汽器真空-87.1kPa,油温 36.5℃,并报告机长、值长。(事故后查看自动记录曲线:机前过热器左侧温度 307.43℃(汽缸温度338.21℃ ,主汽温度低于缸温也是造成负胀差增大的原因)右侧温度 350.4℃;再热器左侧温度 204.45℃,右侧温度 214.72℃;中压第一级出口上壁温度 335.56℃。)21:13 值长申某命令冲转,机长朱某安排副机长张某在集控室指挥,自己去机头就地检查。宋某进行机组启动操作,并设定目标转速 500r/min ,升速率100r/min/min。转速升至 500r/min,朱某就地打闸一次,检查机组无异常后告宋某。21 : 18 宋某挂闸进行第二次升速,设定目标转速 3000r/min ,升速率300r/min/min。21:22 转速升至 1138r/min,宋某发现#2 轴振 X 方向达 190μm,#2 瓦振达 70μm(1300r/min以下瓦振不得超过30μm,否侧应立即打闸停机),检查顶轴油泵已停。转至振动画面时,#2 轴振 X 方向达 225μm21:23 转速升至 1308r/min 时,振动保护跳机,SOE 首出为 瓦振大 ,在降速过程中因振动上升,立即破坏真空紧急停机。21:41 机组转速到零,投入盘车运行。生产副总经理及副总工程师等迅速赶到现场,与有关技术人员研究分析后认为转子存在热弯曲,决定连续盘车 4 小时后再开机。21 日至 23 日,经与厂家及湖南电力试验研究所有关专家讨论后,试开机 4 次并在中低压转子对轮上加平衡块 499 克,均未获成功。判断为转子永久性弯曲,决定开缸检查。8 月 3 日开缸检查,发现高中压中间汽封梳齿局部轻度磨损,高中压转子弯曲250μm,#2 瓦轻微研磨。经直轴处理后。8 月 16 日 20:58,#2 机组启动正常,17 日 2:00带满负荷 300MW 运行正常。

2、事故原因:

1..运行人员违章操作。运行人员在机组热态开机时,违反《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第 10.1.3.6 条中 机组热态启动投轴封汽时,就确认盘车装置运行正常,先由轴封送汽,后抽真空。 的规定,高中压轴封送汽滞后于抽真空时间近 30 分钟,致使冷气沿高中压转子轴封处进入汽轮机,转子受到局部冷却,是导致发生转子弯曲的直接原因。

2. 机组冲转参数选择不合理。冲转时主蒸汽温度与热态开机要求不匹配,不仅未达到《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第 10.1.2.4 条中 主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度 50℃,但不超过额定蒸汽温度 的要求,冲转时主蒸汽温度左侧 307.43℃、右侧 350.4℃,而高中压内缸外上壁温度为 338.21℃,启动时出现了负温差,是导致转子弯曲增大的重要原因。

3.振动发现不及时,处理不果断,存在侥幸心理。振动测量、监视不及时,未能严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》第 10.1.4.1 条

4.机组启动过程中,在中速暖机之前,轴承振动超过 0.03mm 。和第 10.1.4.2 条 机组启动过程中,通过临界转速时,轴承振动超过 0.10mm 或轴振动超过 0.26mm立即打闸停机,严禁强行通过临界转速或降速暖机。 的相关规定,机组在启动过程中已出现异常振动,没有及时采取措施予以消除,直至 SOE 瓦振大 保护动作停机,惰走过程中没有采取破坏真空缩短惰走时间的果断措施。停机后在未查明原因采取措施的前提下多次开机,致使高中压转子产生永久性弯曲。

3、暴露问题:

管理不到位,未形成 严、细、实 的管理作风。管理不严,规章制度流于式。管理人员对安全生产没有树立 关口前移,靠前把关 的思想,导致现场混乱,运行人员责任心不强,当主值宋某发现高中压轴封未送汽时,马上报告机长朱某,朱某不是立即采取送轴封的措施,而是告吃完晚饭才去送。没有紧迫感,更没有意识到未及时送轴封的危害性,拖延了送轴封的时间。启动过程中,协调不力,操作随意,习惯性违章。

不能严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》

参数测点布局不合理,消缺不及时。如主蒸汽温度测点、转子晃度表测量点布置不合理,高中压缸内壁上、下温度测点损坏;中压缸第一级出口下壁温测点损坏。使运行人员失去了有效的监视手段。给事故的发生埋下了祸根。

4 、防范措施:

严格管理,养成 严、细、实 的工作作风。重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责, 靠前把关 ;坚持四个 凡事 (凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查),及时发现、制止违章违规行为。

重视非计划停运 。要从管理的高度重视非计划停运,深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经济损失,还给集团公司的声誉带来了不良影响。

杜绝习惯性违章行为。按照《运行规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》进行操作,规范 两票 内容,实施危险点分析预控,将规章制度落到实处。

提高运行人员的综合素质。特别是提高班组长(机长)、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想,要严肃认真对待每一项操作,使安全生产始终在控、可控。

加强缺陷管理,积极消除缺陷。对设备缺陷要积极创造条件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措。

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